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记浙江朗迪集团有限公司工段长高德丰

时间: 2024-01-21 07:44:11

  工艺改善让注塑一次合格率从不到七成进步至90%,变频改造年节约电费200多万元,“机器换人”使工段劳动效率进步近5倍在省劳动模范、浙江朗迪集团股份有限公司注塑工段长高德丰的技改成绩单上,一连串惊人的数据,记录着一段段“机器人”在他手下乖乖听话的插曲。

  年届不惑、个头不高、不善言辞,高德丰径直把记者带到了出产一线,那里是他自在奔驰的六合。和机器打了20多年交道,机修工身世的高德丰喜爱揣摩机器,喜爱改造机器。

  朗迪公司根本的产品是空调风叶,格力、海尔、美的等自主品牌和三菱、大金、LG、三星等世界大品牌都是朗迪的客户。14年前进入朗迪公司时,高德丰发现空调贯流风叶一次注塑质量合格率只要68.4%。凭借着自己多年机修工经历,他拟定了控制流程,修订了注塑机的电流、电压和成型时刻等参数,成功地把合格率进步到了89.7%。高德丰见“机器”不尽善尽美,就开端“折腾”。定频费电,他研制出合适公司注塑机的变频器,立马节电30%以上,年节约本金212万元,还削减了变压器扩容出资;电磁加热、节能环加热改造,每年又为企业节约标煤300吨。

  金融危机后,职工难招。高德丰把改造方针投向了“自动化”,主张公司在注塑机上加装“机械手”。没想到,花大价钱买来的“机械手”总有些“不服水土”,产品成型不稳定,合格率又下降了。高德丰思前想后,规划制作了定型转盘,与“机械手”配套。

  一个问题解决了,另一个费事又诞生了。把每个风叶精确放到转盘的定型模上,关于“机械手”来说好像很难做到,很大份额的产品会掉到地上。高德丰苦思冥想,脑子里忽然一闪,在转盘上加装一个扣压板,只需往下一拍,把产品牢牢扣在定型模上。

  本来两名工人管一台注塑机,自动化改造后,一人能管好几台机器。注塑工段的工人从原先的150多人削减到了约30人,人均劳动出产率大幅度进步。记者 周骥 通讯员 周洁 赵清